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BMI088
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修复bmi088读取零飘错误,为instask增加初始化四元数以防止零飘发散,修复cancomm顺序
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2023-04-13 10:31:06 +08:00 |
algorithm
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修复bmi088读取零飘错误,为instask增加初始化四元数以防止零飘发散,修复cancomm顺序
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2023-04-13 10:31:06 +08:00 |
can_comm
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降低message center的冗余度,提升can_comm的接收效率并在发送增加延时保证顺序
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2023-04-11 14:54:12 +08:00 |
daemon
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修复CAN中断优先级导致函数重入访问static变量的问题,提升了bsp和部分module的性能。
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2023-03-23 18:22:24 +08:00 |
encoder
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修复了HT电机PID计算的bug
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2023-02-14 17:36:02 +08:00 |
imu
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修复bmi088读取零飘错误,为instask增加初始化四元数以防止零飘发散,修复cancomm顺序
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2023-04-13 10:31:06 +08:00 |
ist8310
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修复CAN中断优先级导致函数重入访问static变量的问题,提升了bsp和部分module的性能。
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2023-03-23 18:22:24 +08:00 |
led
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增加了CAN中断优先级错误引起的通信debug案例
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2023-03-23 19:40:36 +08:00 |
led_task
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更新了程序流程和数据流图,增加ozone一键调试的支持,补充了legacy support warn
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2023-02-15 18:28:25 +08:00 |
master_machine
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Merge remote-tracking branch 'origin/master'
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2023-03-27 22:13:06 +08:00 |
message_center
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降低message center的冗余度,提升can_comm的接收效率并在发送增加延时保证顺序
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2023-04-11 14:54:12 +08:00 |
motor
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降低message center的冗余度,提升can_comm的接收效率并在发送增加延时保证顺序
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2023-04-11 14:54:12 +08:00 |
oled
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修复LK电机id计算错误,构建平衡底盘框架,增加通用通信模块,增加平衡底盘条件编译兼容,删除lqr
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2023-02-16 15:46:04 +08:00 |
ps_handle
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曾家键鼠控制
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2023-03-27 22:05:54 +08:00 |
referee
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波特率提升为921600,修复了和视觉通信的溢出错误以及DMA冲突.
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2023-03-18 14:50:50 +08:00 |
remote
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Merge remote-tracking branch 'origin/master'
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2023-03-27 22:13:06 +08:00 |
standard_cmd
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增加了debug文档和一些todo
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2023-02-22 13:53:25 +08:00 |
super_cap
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修复CAN中断优先级导致函数重入访问static变量的问题,提升了bsp和部分module的性能。
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2023-03-23 18:22:24 +08:00 |
unicomm
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修复LK电机id计算错误,构建平衡底盘框架,增加通用通信模块,增加平衡底盘条件编译兼容,删除lqr
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2023-02-16 15:46:04 +08:00 |
vofa
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add compatibility under LINUX
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2022-12-12 22:29:51 +08:00 |
general_def.h
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新增了教程和注释以及文档,增加了一键编译并打开ozone调试的脚本
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2023-02-14 11:13:32 +08:00 |
module.md
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update doc
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2022-11-13 21:46:52 +08:00 |