# 异常报告 已知可能出现的bug将会列在此处,并指明修复期限和任务执行者。 使用中遇到的bug和错误放在此处。参照下列格式: ## 标题用简短的一句话描述 ### 出现问题的application/module/bsp 描述你的使用方法,应该贴上图片或代码块,以及硬件连线等 ### 尝试解决的方案 你的尝试,以及猜测可能的错误 ### 如何复现问题 问题能否稳定复现?描述复现方法等 ### 紧急程度 这里用⭐表示。最大5颗⭐。 如果不修复,会有何种其他牵连情况发生? --- 不同的问题用 --- 分隔开 你还可以使用Stepsize插件在代码出现问题(可能出现问题)的地方添加issues并详尽描述。或在gitee上增加issues。 当然,最快的方法是在群里提问。 ## 使用LK电机并挂载在hcan2上时会出现HardFault > 已修复此问题。修复日志请查看当前目录下的“如何定位bug.md”。 使用MF9025v2电机,并将其配置在CAN2上。经过一次LKMotorControl,第二次进入时hcan->instance会在HAL_CAN_Add_Tx_Message()结束时被未知的语句修改成奇怪的值,造成HardFault ### 尝试解决的方案 单步调试无果,在HAL_CAN_Add_Tx_Message()返回的那一步hcan->instance会莫名其妙变成0,hcan2也会被修改到一个0x8000xxx的地址上(hcan是HAL库自定的全局变量) ### 如何复现问题 使用LK电机并将其挂载在CAN2上,连接电机后直接运行。在第二次进入MotorTAsk中的LKMotorControl时,于检查空闲CAN邮箱时,由于hcan2被修改,访问CAN2外设状态时会访问野指针导致HardFault。 ### 紧急程度 ⭐⭐⭐⭐⭐ ## 总线挂载多个电机后,pitch和yaw的GM6020电机出现编码器反馈值跳动 > 已修复,详细信息见“如何定位bug.md” CAN1总线挂载5个电机,4\*3508+1\*6020,控制报文发送频率为500Hz,电机的反馈频率皆为1kHz.云台在控制时会出现突然跳动.添加到Ozone graph查看发现ECD(编码器)值在静止状态下也会出现突然抖动,并且幅度超过4000.但不会出现超过编码器反馈值范围的值. ### 尝试解决的方案 若使用单个6020电机,不会出现此问题. 曾认为是指针越界导致`motor_measure->ecd`值被修改, 需要进一步观察其他反馈值是否出现问题. 且反馈值始终在编码器范围之内. ### 如何复现问题 同时启用CAN1和CAN2,并在单条CAN总线上挂载超过5个电机. ### 紧急程度 ⭐⭐⭐